摘要:壓力變送器作為壓力測量的一次儀衣廣泛應(yīng)用于髙爐生產(chǎn)中。作為高爐生產(chǎn)的重要測量儀表,壓力變送器故陣的正確判斷和分析,以及及時準確的處理不似關(guān)系到生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定,而且也反映出儀灰維護人員的工作能力。本文通過生產(chǎn)中出現(xiàn)的壓力變送器的故障實例分析,旨在分享日常儀表維護的經(jīng)驗,提尚廣大儀表維護人員的能力,更好地保證高爐生產(chǎn)的安全順行。
引 言
本鋼北營公司淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和裝備技術(shù)升級,在2011至2012年在拆除原有的小高爐后相繼投產(chǎn)2座2850m3高爐,在髙爐裝備技術(shù)升級過程中,越來越多高性能的壓力變送器也隨之廣泛的應(yīng)用。生產(chǎn)中新的問題也越來越多,這對廣大儀表維護人員提出新的更高的要求。如何快速、準確的判斷故陣和排除問題,將直接關(guān)系到生產(chǎn)順行和安全。
1 壓力變送器的工作原理
壓力變送器的基本組成,包括壓力傳感器和電子電路兩部分.。壓力傳感器起到壓力的傳遞,而電子電路部分起到的是信號處理、輸出顯示、模擬/智能(HART)、現(xiàn)場總線等。傳感器模頭有差分電容式、壓敏電阻式等,下面簡單介紹一下差分電容式和壓敏電阻式傳感器的工作原理。
(1)差分電容式傳感器工作原理(見圖1)
固定電容極板和位于中間的感壓極板組成兩個電容室,過程壓力通過導壓灌充液/硅油傳導至感壓極板,感壓極板產(chǎn)生與壓力成正比的位移,該位移使電容室內(nèi)的差分電容電容值改變,差分電容由電子電路轉(zhuǎn)換為與電容的介電常數(shù)無關(guān)的毫伏信號,進入后面的放大和信號處理板,智能變送器采用A/D、微處理器、D/A、溫度補償?shù)饶K技術(shù)、接口技術(shù)實現(xiàn)了變送器的智能化。
(2)硅可變電阻式傳感器工作原理(見圖2):
硅可變電肌傳感器通常用于表壓和絕壓的測蛩,傳感器表面生成集成化的惠斯登電橋,壓力作用使傳感器表面產(chǎn)生形變,該形變引起可變電阻橋臂的失衡,電橋的失衡電流經(jīng)過放大處理,處理后的信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)化后送入微處理器進行量化,量化數(shù)據(jù)經(jīng)D/A轉(zhuǎn)化生成4~20mA
2 高爐壓力變送器故障案例的分析
高爐煉鐵工藝中有許多重要的工藝控制壓力參數(shù),如高爐爐頂壓力、熱風壓力、還有許多介質(zhì)運行監(jiān)控參數(shù)如壓縮空氣壓力、水罐壓力等,F(xiàn)介紹這些壓力測量過程中壓力變送器的故障的分析和處理。
2.1排除爐頂壓力異常顯示故障
2.1.1故障現(xiàn)象
高爐主控室監(jiān)控計算機顯示爐頂壓力冗余設(shè)置的一臺壓力變送器的顯示值比其他兩臺低50kPa。
2.1.2故障分析與處理
檢査現(xiàn)場變送器,分析壓力變送器可能存在的問題,shou先打幵變送器蓋,拆下兩根信號線,用信號發(fā)生輸出標準4~20mA給上位機和PLC,監(jiān)控系統(tǒng)正常,確定變送器故障。變送器故障原因分析:零點漂移、變送器故障、現(xiàn)場儀表外接的浪涌保護器損壞、取壓口堵塞或泄露。shou先關(guān)閉取壓閥打開排液閥觀察零點是否漂移。如果零點漂移,調(diào)整零點,故障排除。其次拆除浪涌保護器三根線,觀察變送器顯示是否正常,如正常說明浪涌保護器故障,更換浪涌保護器,故障排除,打開取壓口清污并檢査密封墊,清理后測試如變送器顯示正常,說取壓口問題,故陣排除。#后用過程校驗儀讀取變送器的過程模擬量值和對應(yīng)mA信號值,對輸出線路電流調(diào)整,如能調(diào)整到精度范圍,故障排除,如不能調(diào)整,近換新變送器,故障排除。
2.2排除壓縮空氣總管壓力變送器指示值偏高故障
2.2.1故障現(xiàn)象
壓縮空氣管道的壓力測量變送器,經(jīng)常出現(xiàn)壓力偏高現(xiàn)象。
2.2.2故障分析與處理
壓縮空氣變送器輸出電流經(jīng)常偏高?赡艿脑蛴袃煞矫妫瑂hou先是壓力變送器岑點漂移,其次是壓力變送器導壓管積水,造成疊加壓力使測量值偏高。由于壓縮空氣雖經(jīng)干燥處理,但含水量還是很高,氣溫變化極易產(chǎn)生冷凝水,冷凝水在導壓管積聚形成水位壓差,造成壓力疊加,使測量值偏高。打開排液閥清除液體,加強取壓口保溫,故障排除。
2.3排除熱風壓力測量值線性不好,測量不準確故障。
2.3.1故障現(xiàn)象檢修校驗熱風壓力變送器時,發(fā)現(xiàn)上升線性不好,信號不穩(wěn)。具體校驗數(shù)據(jù)如(表1):
2.3.2故障分析與處理
變送器的誤差范圍為±0.1%,從上面數(shù)據(jù)看75%時出現(xiàn)誤差為-1.8%超出了誤差范圍,且100%時出現(xiàn)了壓力信號不穩(wěn),系統(tǒng)泄壓問題。檢査壓力變送器排液閥是否關(guān)嚴,并更換其他變送器試驗排除壓力校驗設(shè)備自身泄壓故障,檢査試驗取壓接頭,發(fā)現(xiàn)壓力變送器取壓接頭上的密封墊非原廠標準密封墊出現(xiàn)壓緊不實,導致量程上限壓力過高出現(xiàn)微泄露現(xiàn)象,重新更換密封墊后,校驗上升及回程各點偏差均在誤差范圍,故障排除。
3 結(jié)束語
生產(chǎn)實踐中壓力變送器故障,可以說各種各樣,但隨著變送器生產(chǎn)工藝的進步,儀表維護人員技術(shù)水平的提高,通過平時對各類故障的摸索和研宄,一定能找出各類故陣的規(guī)律性,使智能壓力變送器故陣處理更簡便、更快捷,為工業(yè)生產(chǎn)提供更可靠的保障。