摘要:真空碳酸鉀脫硫效果的主要影響因素是負(fù)壓系統(tǒng)的真空度,而影響負(fù)壓系統(tǒng)真空度的主要原因是負(fù)壓系統(tǒng)泄漏進(jìn)入空氣和正壓系統(tǒng)阻力大。針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題,有針對(duì)性地采取相關(guān)措施,保證了生產(chǎn)順利進(jìn)行。
邯鋼焦化廠采用真空碳酸鉀脫硫[1],該系統(tǒng)自2009年投入運(yùn)行以來(lái),出現(xiàn)了諸多影響生產(chǎn)順利進(jìn)行的問(wèn)題,#為嚴(yán)重的是負(fù)壓系統(tǒng)的真空度[2]問(wèn)題。由于該生產(chǎn)工藝要求該反應(yīng)是在真空度-0.090MPa至-0.080MPa下運(yùn)行,低于該真空度,則該逆反應(yīng)效果明顯下降,從而導(dǎo)致脫硫液脫除煤氣H2S質(zhì)量下降。從系統(tǒng)運(yùn)行至今發(fā)生了多起影響真空度的事故,本文結(jié)合發(fā)生的事故,分析了影響真空度的原因及采取的措施。
1 工藝原理及簡(jiǎn)介
來(lái)自焦化廠回收2個(gè)系統(tǒng)洗苯塔后的煤氣混合后進(jìn)入壓力變送器,壓力變送器中設(shè)斷塔盤,煤氣自下而上先后與來(lái)自再生塔上段貧液(碳酸鉀溶液)、再生塔下段貧液(碳酸鉀溶液)逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN等酸性氣體被吸收,其主要反應(yīng)見(jiàn)式(1)~式(4)。
同時(shí),在壓力變送器上段加入一定堿液(NaOH),進(jìn)一步脫除煤氣中的H2S,使煤氣中的ρ(H2S)≤200mg/m3。生成的鈉堿溶液送往回收二系統(tǒng)蒸氨可起到分解固定銨的作用。吸收了酸性氣體的脫硫富液在
壓力變送器底用富液泵抽出分上、下兩段分別與再生塔下、上段出來(lái)的熱貧液換熱后,進(jìn)入再生塔再生,在再生塔內(nèi),富液與再生塔底上升的水蒸氣逆流接觸,在真空狀態(tài)(-0.090MPa至-0.080MPa)下使H2S、HCN等酸性成分從富液解析出來(lái),其反應(yīng)如式(5)~式(7)。
再生塔頂出來(lái)的酸性氣體依次經(jīng)過(guò)酸性氣冷凝器和酸性氣冷卻器,在酸性氣分離器除水后,經(jīng)真空泵將酸性氣體送至CLAUS裝置生產(chǎn)硫磺。其工藝流程見(jiàn)圖1。
2 影響再生系統(tǒng)真空度的因素及措施
2.1 蒸汽再沸器法蘭墊片泄漏
2012年9月份,脫硫再生塔真空度呈下降趨勢(shì),從-88kPa逐漸下降到-80kPa,且克勞斯?fàn)t系統(tǒng)空氣量下降,確定是有地方負(fù)壓泄漏進(jìn)入了空氣,而且空氣量不小,必須查找出泄漏的地方。用非常薄的塑料膜貼住管道的每個(gè)焊口開始查找,查完所有焊口沒(méi)有找到泄漏點(diǎn)。又開始查找所有法蘭連接的地方,在1#再生塔西南再沸器和塔體連接的法蘭處,塑料膜很明顯地被吸入法蘭,判斷出此處泄漏空氣嚴(yán)重。
查找到泄漏地方,更換墊片修復(fù)后,再生系統(tǒng)開工恢復(fù)正常。
2.2 真空冷凝液管道泄漏
2014年7月份,脫硫再生塔氣液分離器液位突然顯示升高,而且1h內(nèi)升高約200mm,聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)操作人員檢查氣液分離器液位,懷疑儀表液位計(jì)顯示有誤,經(jīng)儀表工檢查發(fā)現(xiàn)儀表顯示無(wú)誤。臨近700mm滿量程時(shí),只能按停工處理,否則氣液分離器會(huì)發(fā)生封堵酸性氣,而且會(huì)產(chǎn)生液體進(jìn)入真空泵的惡性生產(chǎn)事故。
停工后檢查未發(fā)現(xiàn)異常,隨即開工,但是開工后卻又出現(xiàn)了異常,氣液分離器液體不往真空冷凝液池流,判斷是真空冷凝液管道有泄漏的地方,又再次停工通蒸汽檢查管道,發(fā)現(xiàn)管道彎頭焊口處有泄漏。用美國(guó)普施PSI(速成鋼)金屬補(bǔ)漏膠棒粘住,開工正常。通過(guò)以上兩次的事故,說(shuō)明泄漏對(duì)真空系統(tǒng)影響很明顯。如果泄漏不明顯,則會(huì)表現(xiàn)真空度略微下降;如果泄漏明顯,則會(huì)表現(xiàn)真空度快速下降,甚至需要停工。
2.3 酸性氣管道焊口泄漏
2015年6月份,脫硫再生塔由南塔倒北塔運(yùn)行,南塔停工待修,對(duì)南塔酸性氣路進(jìn)行停工查漏操作。將酸性氣入真空泵端(真空泵進(jìn)口)堵盲板,低溫水和循環(huán)水路堵盲板,通過(guò)酸性氣管道往塔體通氮?dú)庠嚶w壓力保持在10kPa以內(nèi),用洗潔精水試漏,查到酸性氣管道有3處針狀漏點(diǎn),塔體法蘭連接有2處微量泄漏點(diǎn)。處理漏點(diǎn)后開工,真空度由-83.5kPa提高到-85.0kPa,真空度提升明顯。
2.4 真空泵出口管道堵塞
2013年7月底,真空泵出口管道壓力正常,再生塔塔頂真空度偏低,壓力變送器后煤氣H2S質(zhì)量濃度5d之內(nèi)從200mg/m3升至500mg/m3,而且有繼續(xù)上漲的趨勢(shì),須立即查找原因。先檢查塔頂真空表,經(jīng)檢查無(wú)誤后排除真空表原因;更換真空泵出口管道壓力表,經(jīng)檢查出口管道壓力顯示無(wú)誤;隨后檢查真空泵本體氣液分離器上壓力表,經(jīng)檢查真空泵氣液分離器壓力表?yè)p壞。更換新壓力表后,真空泵本體壓力遠(yuǎn)超出泵體設(shè)計(jì)壓力,停工安排泵體出口管道清洗。
通過(guò)真空泵出口管道清洗后,再生塔塔頂真空度恢復(fù)正常,壓力變送器出口煤氣中H2S質(zhì)量濃度一天之內(nèi)降至200mg/m3以下。
3 結(jié)語(yǔ)
影響負(fù)壓系統(tǒng)真空度的主要原因有兩個(gè),一是負(fù)壓系統(tǒng)有泄漏點(diǎn),導(dǎo)致大量空氣泄漏進(jìn)入系統(tǒng),從而致使真空泵會(huì)優(yōu)先抽取空氣;二是正壓系統(tǒng)阻力大[5],而真空泵抽提能力有限,超出真空泵的工作能力,會(huì)降低負(fù)壓系統(tǒng)的真空度。
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