摘 要:氣化裝置黑水循環(huán)泵出口工藝水流量(進(jìn)氣化爐激冷水流量)正常流量為 435 m³/h。在﹤ 320 m³/h 時(shí),觸發(fā)黑水循環(huán)泵自啟動(dòng)聯(lián)鎖;在﹤ 290 m³/h 時(shí),觸發(fā)事故激冷水補(bǔ)充灰水閥全開聯(lián)鎖。在氣化爐運(yùn)行過程中,若流量計(jì)故障會(huì)使得測(cè)量值偏小,會(huì)造成聯(lián)鎖觸發(fā),造成關(guān)鍵閥門的誤動(dòng)作;若臨時(shí)解除該聯(lián)鎖,則會(huì)出現(xiàn)當(dāng)實(shí)際流量偏小時(shí),工藝人員若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)造成氣化爐液位降低,從而會(huì)引起氣化爐停車聯(lián)鎖觸發(fā),造成系統(tǒng)停車,甚至?xí)斐墒鹿实陌l(fā)生。onq壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
0 前言
作為儀表現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員,熟練掌握掌握現(xiàn)場(chǎng)變送器工作原理及工作特性非常重要,如果
變送器選型錯(cuò)誤就會(huì)造成儀表經(jīng)常損壞,經(jīng)常需要維修,造成系統(tǒng)波動(dòng)并增加儀表維護(hù)費(fèi)用。通過該問題的研究?jī)?yōu)化,可以為以后的工作提供經(jīng)驗(yàn),意義十分重大。
1 基本情況介紹
我公司目前有 8 臺(tái)氣化爐,每臺(tái)氣化爐有一臺(tái)黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì),優(yōu)化以前變送器的使用壽命僅為 20 天左右,變送器膜盒運(yùn)行 20 天左右變出現(xiàn)腐蝕及變形,儀表顯示誤差很大,不能夠正常使用。為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,需及時(shí)對(duì)儀表進(jìn)行外修,外修費(fèi)用較貴,增加了很多的外圍維修費(fèi)用。
針對(duì)上述情況,我們成立了優(yōu)化小組,小組成員由專業(yè)骨干組成,定期舉行研討會(huì),分析問題并采取有效的措施,找到解決問題#有效的方法,通過一系列的優(yōu)化我們要取得以下成果:
(1)解決黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的問題,保證系統(tǒng)運(yùn)行過程中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障。
(2)仔細(xì)分析影響流量計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的具體原因,制定相關(guān)整改的技術(shù)方案,#大程度上減少流量計(jì)的損壞率和維修率,降低生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用。通過優(yōu)化,優(yōu)化后保證智能變送器運(yùn)行正常,測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,提高測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,從而減少誤聯(lián)鎖、誤動(dòng)作的幾率,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。(3)通過這次優(yōu)化整改,我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn),對(duì)整個(gè)處理過程進(jìn)行分析總結(jié),為以后的檢修維護(hù)工作提供有力的保障。
2 問題判斷
優(yōu)化前現(xiàn)場(chǎng)變送器膜盒運(yùn)行情況圖如下:
根據(jù)試驗(yàn)情況分析變送器損壞情況并記錄相關(guān)數(shù)據(jù),與廠家專業(yè)人員溝通,通過對(duì)相關(guān)運(yùn)行情況及膜盒運(yùn)行一段時(shí)間后的情況分析,我們得出如下結(jié)論:
。1) 硅 油 選 型 不 對(duì): 高溫 704# 硅 油 工 作 溫 度 范 圍是 -10℃ ~315℃,而普通的 200# 硅油的工作溫度為 -30℃ ~210℃,原變送器的膜盒內(nèi)填充為 200# 硅油,為普通硅油變送器。當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),測(cè)量介質(zhì)氣化黑水的溫度在 200℃左右波動(dòng),此時(shí)膜盒所處的溫度極易超出普通硅油變送器的正常工作溫度,即使未超過普通硅油變送器的正常工作溫度,仍處于普通硅油變送器正常工作的臨界溫度,極易造成硅油的氣化膨脹,從而造成膜盒鼓包,致使膜盒變形,測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,變送器不能正常工作。針對(duì)這樣的情況,我們將原來設(shè)計(jì)采用的普通硅油變送器改為 700# 高溫硅油變送器,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)不會(huì)超出變送器的正常工作溫度。(2)抽真空:氣化爐在烘爐過程中系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生微負(fù)壓,微負(fù)壓易會(huì)對(duì)膜盒產(chǎn)生抽吸現(xiàn)象,在這種情況下,膜盒有可能會(huì)因?yàn)榭钩槲芰Σ粡?qiáng)而產(chǎn)生一定的形變,這樣就會(huì)造成膜盒損壞,我們通過加厚膜盒、全焊接方式對(duì)膜盒進(jìn)行處理,增強(qiáng)膜盒強(qiáng)度,避免負(fù)壓對(duì)膜盒的影響。(3)氫滲透:通過對(duì)氣化黑水水質(zhì)分析,我們發(fā)現(xiàn)測(cè)量的介質(zhì)氣化黑水中會(huì)含有少量的氫離子,雖然氫離子含量極少,但當(dāng)氫離子通過膜盒滲入膜盒內(nèi)時(shí),就會(huì)與膜盒及毛細(xì)管內(nèi)的硅油發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而造成膜盒損壞,造成膜盒導(dǎo)壓異常,造成變送器測(cè)量數(shù)據(jù)異常,變送器不能正常工作。此時(shí)我們通過對(duì)膜盒表面鍍金或金剛石,增加對(duì)膜盒的防護(hù)強(qiáng)度,避免氫離子滲入膜盒,避免膜盒受損,確保變送器正常工作。
3 采取的具體措施
通過與變送器維修廠家人員的溝通,在變送器維修的過程中,將200# 硅油更改為 704# 硅油,確保毛細(xì)管內(nèi)的硅油能滿足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境的溫度要求。在變送器的膜盒表面采用鍍金或金剛石形式,同時(shí)采用加厚膜盒,并對(duì)膜盒進(jìn)行全焊接工藝,提高膜盒的耐壓強(qiáng)度及防護(hù)強(qiáng)度,提高膜盒的防抽吸能力,同時(shí)增加膜盒表面的耐腐蝕性等,確保膜盒不會(huì)因?yàn)榻橘|(zhì)及壓力的問題引起膜盒的腐蝕及形變。
通過采取的一系列措施后,變送器膜盒圖如下:
4 取得的成果
通過上述的優(yōu)化措施,在系統(tǒng)正常運(yùn)行過程中,半年內(nèi) 8 臺(tái)流量計(jì)均為出現(xiàn)膜盒變形、腐蝕等現(xiàn)象,變送器運(yùn)行穩(wěn)定,測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。通過優(yōu)化有效的保證了氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,減少了外圍維修費(fèi)用。
5 流量計(jì)優(yōu)化的重要意義
。1)解決黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的問題,為氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障。 (2)對(duì)類似問題的處理提供了經(jīng)驗(yàn)。 (3)通過對(duì)優(yōu)化過程的研究學(xué)習(xí),提高了員工的業(yè)務(wù)水平,擴(kuò)展了員工的知識(shí)面。 (4)通過對(duì)問題的解決,增強(qiáng)了員工面對(duì)困難、克服困難的勇氣和信心。
6 結(jié)束語
通過研究應(yīng)用,該流量計(jì)的使用壽命由 20 天延長(zhǎng)至 110 天(拆檢校驗(yàn)各參數(shù)正常),減少了維護(hù)成本,提高了測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,從而減少誤聯(lián)鎖、誤動(dòng)作的幾率,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)減少了公司外圍維修費(fèi)用。
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